本文介紹了某水廠在進行生產(chǎn)時應(yīng)用聚丙烯酰胺的要點,主要包括在生產(chǎn)之前的綜合生產(chǎn)調(diào)試,合理確定投加點、投加量和投加濃度,并總結(jié)分析了投加的效果,為聚丙烯酰胺在水廠的應(yīng)用提供了有益經(jīng)驗。
一、概述
某某水廠,現(xiàn)有一、二制水系統(tǒng)兩套供水系統(tǒng)。兩套供水系統(tǒng)的水源,均采用江河地表水。一制水系統(tǒng)分為三期,每期規(guī)模為6萬立方米/日,主要工藝流程為:原水→管道混合器→網(wǎng)格絮凝池(隔板絮凝池)→斜管沉淀池→普通快濾池→清水池。
在每年的豐水期,該水廠水源的原水濁度較高;特殊情況時,原水濁度曾達到1000NTU左右。每年的枯水期,易受到無機、有機污染物的影響;特殊情況下,耗氧量、氨氮等是日常的5倍左右。因一制水系統(tǒng)的制水工藝比較落后,上述出現(xiàn)的一些問題,易導致出現(xiàn)水質(zhì)波動較大的情況。經(jīng)過系統(tǒng)分析,該水廠決定嘗試采用投加聚丙烯酰胺,解決原水水質(zhì)波動對水質(zhì)造成的影響。
該水廠在實驗室進行了投加聚丙烯酰胺比對實驗。通過不同投加點、投加量和投加濃度的數(shù)據(jù)分析,基本掌握、確定了聚丙烯酰胺的使用方法和效果。為掌握實際生產(chǎn)中,投加聚丙烯酰胺的效果及對制水工藝的影響,該水廠決定進行生產(chǎn)綜合調(diào)試。
二、綜合試驗方案
因一制水系統(tǒng)中每期的制水工藝流程和參數(shù)相差不大,該水廠僅利用三期制水系統(tǒng),進行了投加聚丙烯酰胺的綜合生產(chǎn)試驗。原水流量控制在2500m3/時左右,將三期系統(tǒng)采用隔板隔開,分成1組和2組兩組不同的制水系統(tǒng),確保每組系統(tǒng)的制水量基本相同。
1組為投加聚丙烯酰胺和堿鋁后的試驗數(shù)據(jù),2組為投加堿鋁后的試驗數(shù)據(jù)。通過調(diào)整聚丙烯酰胺的投加參數(shù),確定投加聚丙烯酰胺的較佳投加點、投加量和投加濃度。
表1 三期制水系統(tǒng)的主要工藝參數(shù)
原水流量(m3/h) | 絮凝時間(min) | 沉淀時間(min) | 濾速(m/h) |
2000 | 22.2 | 7.49 | 7.0 |
2500 | 18.7 | 6.19 | 8.68 |
3000 | 15.5 | 5.16 | 10.4 |
三、綜合試驗的結(jié)果和分析
(一)聚丙烯酰胺的投加點
投加點分別設(shè)置在網(wǎng)格反應(yīng)池前、中、后端不同的位置,通過礬花形成、沉降的觀測,以及待濾水、濾后水水質(zhì)監(jiān)測等情況的比較,確定聚丙烯酰胺的較佳投加點。從“表2”的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析,聚丙烯酰胺的投加點,設(shè)置在絮凝反應(yīng)總時間的1/2-2/3處效果較好。其中,經(jīng)過綜合的試驗,投加點設(shè)置在網(wǎng)格反應(yīng)池的3/5處(約絮凝反應(yīng)時間11min左右),效果較為明顯,且運行較為穩(wěn)定。
表2不同投加點水質(zhì)情況分析
系統(tǒng) | 濁度平均值 | 投加點位置(徐凝反應(yīng)時間) | ||||
(NTU) | 前端 | 1/3-1/2 | 1/2-2/3 | 2/3-5/6 | 末端 | |
1組 | 待濾水濁度 | 3.1 | 3.15 | 2.43 | 3.01 | 3.56 |
濾后水濁度 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | |
2組 | 待濾水濁度 | 4.14 | 4.21 | 4.1 | 4.07 | 4.05 |
濾后水濁度 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | |
待濾水濁度(2組-1組)的差值 | 1.04 | 1.06 | 1.67 | 1.06 | 0.49 | |
濾后水濁度(2組-1組)的差值 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
(二)聚丙烯酰胺的投加量
根椐“圖1”的分析數(shù)據(jù),聚丙烯酰胺的使用效果,受其投加量的影響較大。聚丙烯酰胺的投加量不宜過小,當小于0.05mg/L時,效果不明顯;投加量控制在0.07-0.22mg/L時,效果較為明顯。但在生產(chǎn)綜合試驗的過程中,聚丙烯酰胺的投加量較大時,導致濾池中濾砂的表面形成油性濾膜,使濾池的水頭損失迅速增加,縮短濾池的運行周期。其中,投加量0.1mg/L以上運行時,濾池的運行周期下降一半左右;投加量達到0.2mg/L以上時,濾池的運行周期僅為3h左右;投加量為0.1mg/L以下時,對濾池的影響不大。因此,該水廠運行的過程中,控制聚丙烯酰胺的投加量在0.07-0.09mg/L之間。
(三)聚丙烯酰胺的投加濃度
聚丙烯酰胺是一種水溶性的高分子材料,溶液的粘稠度較高。配制溶液的濃度一般為0.1%-0.5%,投加時可再行稀釋或水力輸送。其中,0.5%溶液的儲存期為七天,0.05%溶液的儲存期僅為三天左右。投加濃度過高,易導致投加設(shè)備、管道堵塞、損壞的情況。
在綜合試驗的過程中,采用0.15%溶液的濃度進行投加時,易出現(xiàn)堵塞投加管道和投加設(shè)備的情況,且調(diào)節(jié)投加量比較困難。因此,該水廠確定聚丙烯酰胺溶液的投加濃度為0.05%-0.1%。在實際使用的過程中,0.05%-0.1%的溶液,儲存期為3-5天左右;正常運行時,也不易出現(xiàn)堵塞投加管道和投加設(shè)備的問題。
四、結(jié)論
1、在實際生產(chǎn)的過程中,投加聚丙烯酰胺后,濾后水、出廠水中丙烯酰胺單體的殘留量,均小于0.15μg/L,滿足《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)的要求。
2、對輕微受到有機、無機污染物污染的原水水質(zhì)(如受到藻類影響時),投加聚丙烯酰胺,通過強化混凝,有一定的處理效果。但處理效果,需根據(jù)污染物的類型情況而定。
3、投加聚丙烯酰胺,可適當降低堿鋁的投加量,節(jié)約制水成本。節(jié)約的效果仍需在使用中進行試驗、總結(jié)。
4、使用過程中,應(yīng)定期進行投加設(shè)備和投加管道的清洗工作,避免出現(xiàn)堵塞情況。