隨著煤炭市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈及銷售形勢(shì)的不斷變化,根據(jù)礦井原煤煤質(zhì)的特點(diǎn),需要加大原煤的入洗量,因此而產(chǎn)生的煤泥水量也相應(yīng)增加,而西露天礦選煤廠原有的煤泥水處理系統(tǒng)不能滿足實(shí)際生產(chǎn)的需要。經(jīng)過改造,煤泥水處理工藝流程如圖1所示。
為使煤泥水在濃縮池中快速沉淀,保證合格洗水與壓濾煤泥生產(chǎn),使生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,需要選擇合適的絮凝劑來加強(qiáng)煤泥水的處理。通過近幾年的生產(chǎn)實(shí)踐證明,聚丙烯酰胺對(duì)煤泥水處理效果較好,能加速煤泥的沉降,并有助于壓濾生產(chǎn)。
1、聚丙烯酰胺的絮凝作用機(jī)理
聚丙烯酰胺簡(jiǎn)稱PAM,是一種線型高分子聚合物,無毒、無腐蝕性、易溶于水,其水溶液與煤泥水混合后,聚丙烯酰胺分子鏈上的活性基團(tuán)與煤泥水中的細(xì)顆粒表面發(fā)生吸附,在顆粒之間起連接作用,使細(xì)顆粒形成較大絮團(tuán),加快了煤泥沉淀速度。
2、聚丙烯酰胺水溶液的配制
選煤廠選用聚丙烯酰胺膠體作為配制原料,其固體含量為3.75%,分子量約為800萬。按照配制后聚丙烯酰胺溶液濃度1‰,計(jì)算出所需清水量和膠體量,先往攪拌筒內(nèi)注入清水,啟動(dòng)攪拌器,緩緩倒入聚丙烯酰胺膠體,使其攪拌均勻,待膠體全部溶解,即攪拌筒內(nèi)液體變?yōu)闊o色透明液體,且液體中沒有未溶的凝結(jié)物或塊狀物,則停止攪拌,聚丙烯酰胺溶液配制完成。配制過程應(yīng)注意避免過度攪拌以引起聚丙烯酰胺分子降解。
3、聚丙烯酰胺水溶液的添加方式
聚丙烯酰胺水溶液的添加是煤泥水處理中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),采取合適的添加方式,將有助于提高絮凝效果。
該廠經(jīng)過多年生產(chǎn)實(shí)踐觀察,并逐步摸索改進(jìn),形成一套加藥裝置?,F(xiàn)在采取的添加方式是:生產(chǎn)時(shí),打開出料管閥門到一定開度,啟動(dòng)化工泵,把聚丙烯酰胺溶液注入煤泥水中。
加藥點(diǎn)設(shè)在煤泥水有局部混流處,有助于煤泥水中的顆粒形成絮團(tuán)。該廠把加藥點(diǎn)設(shè)置在配水筒內(nèi)。為保證加藥均勻穩(wěn)定,使煤泥及時(shí)取得沉淀,生產(chǎn)過程中至少使用2臺(tái)藥劑攪拌筒,在一臺(tái)聚丙烯酰胺溶液注完之前,另一筒溶液已制備完成,以保持添加藥劑的連續(xù)性。加藥不穩(wěn)定,較易造成濃縮溢流超標(biāo)。在加藥時(shí),應(yīng)注意觀察濃縮池中煤泥水沉淀情況,濃縮溢流穩(wěn)定在30-40g/L。
4、絮凝效果的影響因素
(1)聚丙烯酰胺用量。
對(duì)于處理煤泥水,需要添加適當(dāng)?shù)牧坎拍苡行У匕l(fā)揮其絮凝作用??梢愿鶕?jù)所選擇的煤泥水處理工藝及煤泥水性質(zhì)通過試驗(yàn)來確定。
用量少將導(dǎo)致煤泥沉淀速度變慢,濃縮溢流較易超標(biāo),不能保證所要求的循環(huán)水指標(biāo),從而使洗煤產(chǎn)品指標(biāo)難以穩(wěn)定控制。用量過多,雖然加快了煤泥的沉淀速度,但易造成濃縮底流濃度過高。一般濃縮底流濃度要求在500g/L,即可滿足壓濾生產(chǎn);用量過多使?jié)饪s底流濃度有時(shí)高達(dá)700g/L以上,并且底流中聚丙烯酰胺含量增加,這樣對(duì)底流運(yùn)輸及壓濾生產(chǎn)不利,在壓濾卸煤餅時(shí)煤餅不易脫落,增加了操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了工效;同時(shí)也造成了藥劑浪費(fèi),使生產(chǎn)成本增加。因此,適量使用聚丙烯酰胺,不僅能提高絮凝效果、有效處理煤泥水,而且對(duì)保證洗煤產(chǎn)品指標(biāo)、提高工效、降低成本也起著重要作用。
(2)煤泥水濃度。
不同的選煤廠對(duì)進(jìn)入濃縮機(jī)的煤泥水濃度有著不同的工藝要求。
該廠現(xiàn)生產(chǎn)動(dòng)力煤,為降低煤泥水處理環(huán)節(jié)的壓力,提高洗煤生產(chǎn)能力,對(duì)進(jìn)入濃縮機(jī)的煤泥水濃度要嚴(yán)格控制,即旋流器溢流濃度應(yīng)在70g/L以下,這樣可使絮凝效果達(dá)到較為理想狀態(tài),煤泥沉淀速度較快。
當(dāng)然,煤泥水濃度越低,越對(duì)絮凝作用有利,但對(duì)于旋流器操作控制非常困難;煤泥水濃度越高,越不利于絮凝,煤泥沉淀速度明顯下降,濃縮溢流難以控制,藥劑消耗量增加,沉淀的煤泥較疏松,濃縮底流濃度較低,壓濾形成煤餅時(shí)間長(zhǎng)。
當(dāng)煤泥水濃度達(dá)到95g/L時(shí),聚丙烯酰胺消耗量高達(dá)正常情況下的2倍,濃縮溢流還常出現(xiàn)超標(biāo),濃縮池中煤泥水呈懸浮狀態(tài),嚴(yán)重影響洗煤生產(chǎn)。
所以,嚴(yán)格控制煤泥水濃度,對(duì)絮凝效果起著關(guān)鍵作用。
(3)煤泥水溫度。
通過近幾年的觀察,煤泥水的溫度發(fā)生變化對(duì)絮凝效果也產(chǎn)生一定的影響。
當(dāng)溫度較高時(shí),煤泥絮凝效果較好,沉淀速度較快;當(dāng)溫度較低時(shí),絮凝效果相對(duì)較差,煤泥沉淀速度較慢。此類現(xiàn)象在夏季與冬季較為明顯。實(shí)際生產(chǎn)過程中,如要提高煤泥水的溫度非常困難,為保證煤泥水及時(shí)取得處理,在溫度較低時(shí),特別是在冬季,可以適當(dāng)提高聚丙烯酰胺水溶液的濃度。
(4)入洗原煤的性質(zhì)。
該廠屬于礦井型選煤廠,入洗原煤性質(zhì)主要決定于礦井生產(chǎn)的原煤的性質(zhì)。
由于開采煤層和井下條件的變化,不同時(shí)期礦井生產(chǎn)的原煤的性質(zhì)會(huì)發(fā)生變化,所以入洗原煤的性質(zhì)不是很穩(wěn)定,有時(shí)差別非常大,如原煤灰分、粒度等的變化,這對(duì)煤泥的絮凝效果也產(chǎn)生一定影響。
當(dāng)入洗原煤灰分較低時(shí),煤泥絮凝效果較好,煤泥沉淀速度較快,絮團(tuán)較致密,對(duì)煤泥水處理有利,可以適當(dāng)減少聚丙烯酰胺膠體的用量;當(dāng)入洗原煤灰分相對(duì)較高時(shí),煤泥絮凝效果變差,絮團(tuán)沉淀速度減慢,同時(shí)絮團(tuán)也顯得較為疏松,對(duì)煤泥水處理不利,需增加聚丙烯酰胺膠體的用量。因此,及時(shí)掌握入洗原煤灰分的高低,調(diào)整聚丙烯酰胺膠體的用量,對(duì)煤泥絮凝效果起著重要作用。
當(dāng)入洗原煤粒度變小時(shí),雖然進(jìn)入濃縮池中煤泥水的濃度沒有提高,但細(xì)粒煤泥的比例增加,此時(shí)如不加大聚丙烯酰胺膠體的用量,絮凝效果會(huì)隨之變差,濃縮池中會(huì)呈現(xiàn)部分煤泥沉淀,部分煤泥懸浮狀態(tài),濃縮溢流易超標(biāo);同時(shí)濃縮底流濃度也較低,直接影響壓濾生產(chǎn)。造成此類現(xiàn)象的主要原因是煤泥水中的細(xì)顆粒增加,使各顆粒的總比表面積增加,只有增加聚丙烯酰胺的量,才能使大量的細(xì)顆粒結(jié)成絮團(tuán)。
5、與其它藥劑的配合使用
該廠在生產(chǎn)過程中,由于受本地條件的影響,入洗煤中含泥量較大,使煤泥水中含有一部分細(xì)泥,并且煤泥水的硬度較低,嚴(yán)重阻礙著煤泥的聚凝沉降。僅憑聚丙烯酰胺的作用,難以達(dá)到煤泥快速沉降的目的。
該廠采用輔助添加鹵片(主要成分氯化鎂)的方法以配合使用。其用量為每入洗1t煤消耗0.1-0.12kg鹵片,與聚丙烯酰胺水溶液分開添加,在添加前用清水稀釋,取得了明顯的效果,基本上消除了細(xì)泥及煤泥水硬度的影響。
6、結(jié)語
掌握聚丙烯酰胺水溶液的配制、添加操作方法及有關(guān)影響因素,針對(duì)實(shí)際應(yīng)用中遇到的問題,采取相應(yīng)的解決辦法,不僅對(duì)選煤廠煤泥水處理起著促進(jìn)作用,而且對(duì)穩(wěn)定系統(tǒng)生產(chǎn),降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益也起著重要作用。